摘要:本文介紹山西兆豐鋁業公司自備電廠設計3臺135MW循環硫化床機組,于2006年6月相繼投產發電,投產以來,由于風機出力不滿,風機等效使用效率不高,廠用電率舉高不下,原風機采用液力耦合器調速方式,該調節方式在滿負荷時相能對經濟運行,但在低轉速情況下,能量損失嚴重,因此電廠必須對有節能空間的輔機進行變頻器調節改造,自備電廠首先選擇引風機進行了技術改進。 1、引風機改造前現狀 自備電廠為3×135WM循環硫化床發電機組。三臺機組六臺引風機全部采用液力耦合器調節方式,液力耦合器是通過控制工作腔內工作油液的動量矩變化,來傳遞電動機能量并改變輸出轉速的,電動機通過液力耦合器的輸入軸拖動其主動工作輪,對工作油進行加速,被加速的工作油再帶動液力耦合器的從動工作渦輪,把能量傳遞到輸出軸和負載,這樣,可以通過控制工作腔內的油壓來控制輸出軸的力矩,達到控制負載的轉速的目的。液力耦合器調速范圍在20%~95%之間,其效率基本上與轉速成正比,隨著輸出轉速的降低,效率基本上成正比下降。100%轉速時效率95%,75%轉速時效率約72%,20%轉速時效率約19%,液力耦合器用于風機,其軸的輸出功率與轉速的三次方成正比,當轉速下降時,雖然液力耦合器效率與轉速成正比下降,但電動機綜合軸功率還是隨著轉速的下降成二次方比例下降,因此低轉速時,風機的綜合效率很低,電機耗能相對較大。引風機電機設計參數如下:

2、改造實施方案 1、變頻器選型配置方案 按照引風機電機容量,選用北京合康億盛變頻科技股份有限公司生產的變頻器HIVERT-Y06/220,額定輸出電流為220A。保留現有的引風機電動機和高壓開關,考慮6kV配電室位置情況,我們將除塵器配電室空余空間位置隔離設置為變頻器間,變頻器電纜用原引風機動力電纜,變頻器至風機電纜重新布置。變頻器控制電源采用380V控制,電源一路取源于變頻器變壓器變壓交流380V,另一路取于機組380V系統,兩路電源可以自動切換無需人工調整。變頻器間電纜溝道在原電纜溝的基礎上進行完善,保證滿足施工要求。 2、引風機改造:由于原引風機使用液力耦合器進行調節,變頻改造后,電機由變頻器拖動進行變頻運行,必須將液力耦合器拆除。但是拆除液力耦合器后電機和風機間連接軸的空間距離太長,扭距大容易造成變形,造成系統停機,因此在原液力耦合器位置專門進行設計制作了連接軸,并考慮在軸中位置設計支撐聯軸器,軸的設計考慮了在0~50Hz范圍內沒有共振點。 3、控制回路改造 變頻器的控制與原來的DCS連接起來,控制電纜由變頻器至DCS系統控制柜敷設,相關的控制信號引入到DCS控制系統,可以實現遠控和就地控制,變頻器的加減頻率在DCS系統操作員站進行,調節頻率范圍為0~50Hz,變頻的狀態及控制信號在DCS系統進行顯示,滿足遠方操作控制的要求。 4、變頻器的主要功能設置 (1)變頻器改造時原電機及保護回路不加任何改動可直接應用。 (2)變頻器內部通訊采用光纖連接,可以有效提高控制信號通訊速度和抗干擾能力,變頻器內部強弱電信號分開布置,通過光電隔離、鐵殼屏蔽技術消除了控制的諧波影響 (3)變頻器冷卻風扇一用一備冗余設計,單臺冷卻風機故障不影響系統正常運行,并可實現在線檢修。 (4)6kV主電源故障時,變頻器供電可保持3秒鐘,一旦主電源重新受電,裝置系統能自動恢復正常工作而無需運行人員的任何干預,以滿足主電源母線系統快切需求。 (5)變頻器設計有電動機所需的過載、過流、過壓、欠壓、過熱、缺相保護以及進線變壓器的保護和變頻器過載,變頻器過熱等全部保護功能。 (6)變頻器動力電源和控制電源分開供電,動力電源為變頻調速系統內部供電,控制電源獨立于動力電源系統,變頻器自備UPS,可維持30min,控制電源故障時,變頻器不能立即停機。 (7)變頻器在0~50Hz范圍內進行調整,調節范圍廣,輸出電壓穩定。 3、改造中重點考慮的幾個問題 1、變頻器做單獨接地網,接地網與電氣地網隔離,保證變頻器投運后對其他設備不產生干擾。 2、引風機原由電機非專用變頻電機,改造后電機冷卻風量不足,電機溫升不能超標。 3、考慮電機全壓啟動對廠用6KV母線的影響及對電機和風機的影響。 4、現有的風機電機連接所用的液力偶合器拆除后,連接軸必須進行認真計算設計,要充分考慮在整個調頻范圍內風機的共振問題。 5、變頻器及變頻控制室的散熱通風設計。 4、改造后經濟效益分析 1、節能分析 機組在100%、80%兩種負荷運行方式下電機狀況統計

Pg=1.732×6.3×I×cosφ (1)機組在100%負荷運行方式下引風機電機變頻改造前后能耗比較 不使用變頻器調節模式:Pg=1391kw 使用變頻器調節模式: 風機效率:μf=0.63 傳動效率:μt=0.97 電機效率:μd=0.95 變頻器效率:μb=0.965 風機出口流量:Q=115m3/s 風機出口壓力:H=-5.4kPa Pb=Pd/μb=Pf/μt×μd×μb=QH/(μf×μt×μd×μb)=115×5.4/(0.63×0.97×0.95×0.965)=1108kW 節能效果:μ=(Pg-Pb)/Pg=(1392-1108)/1392=20% (2)機組在80%負荷運行方式下引風機電機變頻改造前后能耗比較 不使用變頻器調節模式:Pg=1298kw 使用變頻器調節模式: 風機效率:μf=0.63 傳動效率:μt=0.97 電機效率:μd=0.95 變頻器效率:μb=0.965 風機出口流量:Q=115m3/s 風機出口壓力:H=-4.3kPa Pb=Pd/μb=Pf/μt×μd×μb=QH/(μf×μt×μd×μb)=115×4.3/(0.63×0.97×0.95×0.965)=883kW 節能效果:μ=(Pg-Pb)/Pg=(1298-883)/1298=30% (3)單臺引風機節能計算 機組80%負荷運行,單臺引風機年使用300天,共計7200小時,935萬KW/h。

經濟效益計算:按照每度電0.3元計算,單臺引風機每年節約88萬元。 5、結論 變頻器改造,不僅提高設備的安全可靠性,提高了工藝流程的自動化水平,減少事故率,更為企業節約降耗提高經濟效益作出貢獻,在國家大力倡導節能減排,減少環境污染政策的指引下,推廣和使用變頻器必將是降低能源消耗的有力措施。
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