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          燃煤鍋爐改造為生物質鍋爐在企業中的應用實踐
          (時間:2020-5-7 9:39:58)
             目前,中國約有50萬的工業鍋爐,全國每年煤炭消費量約占全世界煤炭消費總量的1/3。燃煤工業鍋爐造成的環境污染十分嚴重,為應對霧霾天氣,改善空氣質量,沈陽市政府頒布了《沈陽市藍天行動實施方案 (2015-2017) 》,該方案要求工業提標改造,取締20t (含20t) 以下燃煤鍋爐,用清潔能源代替燃煤工業鍋爐。為響應《沈陽市藍天行動實施方案 (2015-2017) 》,某企業決策將對兩臺20t燃煤鍋爐進行改造,通過對燃氣鍋爐、周邊市政管網、電鍋爐、生物質鍋爐等綜合對比,結合企業實際,決定改用生物質燃料方式,并對鍋爐及附屬設備設施進行升級改造,從2016年計劃實施改造至今,設施穩定運行。某企業燃煤鍋爐改造生物質燃料鍋爐項目,使用生物質成型燃料作為唯一燃燒物。在政策上生物質能源是可再生能源,屬于國家鼓勵項目;在經濟上相對于其他供熱方式,投資小,運行成本低,經濟效益好,比燃氣鍋爐、電鍋爐節約20%~50%的成本;在環保上,在保證各項污染物達標排放的基礎上,國家是大力支持生物質專用鍋爐項目的。同時該項目預計年消耗玉米秸稈及花生殼生物質成型燃料1×104t,可以解決沈陽市國家航空高技術產業開發區周邊20km2的玉米秸稈處置問題。此項目經濟上可行,環保上達標,是利國利民的可再生能源項目。文章以某企業具體燃煤鍋爐改造成生物質鍋爐為例,并通過運營成本、煙氣污染物的排放情況,分析該改造方案的環境效益和社會效益,望給其他單位改造提供參考。
             1 生物質成型燃料的種類及特點
             制作生物質燃料的原料有很多,包括木屑、秸稈、稻殼、花生殼、樹枝、刨花等,無需任何添加劑,均可固化成型為生物質成型燃料。生物質成型燃料熱值高、具有高揮發性、低硫、燃燒好、燃燒率高達95%以上,一般生物質成型燃料根據其原料不同,其發熱量在13400~22000 kJ/kg,燃燒溫度可達1000 ℃以上,完全可以替代煤炭。生物質成型燃料燃燒后產生的二氧化硫、粉塵、含氮量都遠低于煤炭、石油等,是一種環保清潔能源。同時,其作為可再生能源產品,有利于國家能源結構調整和節能環保政策的落實。鍋爐的運行成本分為燃料、人工、電費、水費、維修成本、環保成本、管理成本等幾個方面,其中燃料成本約占總成本的70%。
             生物質鍋爐燃料成本與燃煤鍋爐基本相同,比燃氣鍋爐和電鍋爐節約50%~80%的燃料成本,生物質燃料鍋爐年總成本與燃煤鍋爐相當,較燃氣和電有十分明顯的成本優勢。
             2 改造項目及資金投入
             以該企業為例,將現有2臺20t/h燃煤鍋爐改造成100%燃燒生物質成型燃料的生物質專用鍋爐,其主要建設內容包括2臺20t/h燃煤鍋爐的爐體改造、鍋爐輔機改造、上料系統改造、儲料庫改造、煙囪改造、增加布袋除塵系統、煙氣在線監測系統等,累計投資594.36萬元。
             3 改造技術方案
             與傳統的燃煤鍋爐相比,生物質鍋爐全部燃燒生物質成型燃料,生物質成型燃料與煤相比,最大的區別就是高揮發份含量和低灰熔融溫度。因此生物質鍋爐與傳統鍋爐相比有著不同的燃燒特性,生物質鍋爐改造項目需針對這些特性做相應的升級改造。
             爐膛燃燒系統改造
             鑒于生物質成型燃料的燃燒特性,增加鍋爐前拱高度,增強鍋爐輻射換熱,使生物質燃料在爐膛中高溫裂解燃燒,將析出的大量“揮發份”完全燃燒。而針對鍋爐后拱的改造,則要減少爐拱長度,增加生物質燃料燃燒后產生熱能與水冷壁的輻射換熱面積,增加爐膛容積,增加燃燒空間及換熱強度,以利于增大生物質燃料的燃耗及換熱空間,確保換熱強度,提高鍋爐改造后的熱效率。為了降低爐膛溫度,避免生物質燃料嚴重結焦,同時降低排煙溫度 (因為生物質燃料煙氣量大,排煙溫度會有所增加) ,爐內前拱和爐膛中部位燃帶均做減薄處理,爐排保證密封結構完整。爐排改為往復爐排,以避免生物質成型燃料在爐排上結焦,堵塞通風孔。另外,由于生物質爐膛堆積比比燃煤鍋爐低3~4倍,同比進爐燃料的體積比要比燃煤鍋爐高3~4倍,因此對爐排轉速進行了調整,較燃煤鍋爐提高25%~50%。
             二次風及三次風系統改造
             根據生物質燃燒階段性特點,需加大鍋爐鼓風量,及時、分段、合理、有效補入二次風量,并就除塵系統增加的設備加大引風機引風量,確保鍋爐系統能正常運行。在保證最佳爐膛過剩空氣量各燃燒區域溫度的條件下,滿足各階段燃燒所需氧量,使生物質干燥裂解產生的70%“揮發份”完全燃燒,固定碳燃盡,減少和杜絕黑煙 (生物質煙氣成分、未燃燒生物質揮發份、氧化物、未燃燒的燃料碎屑) 及煙氣污染物的產生。
             在生物質鍋爐改造過程中,還設計了三次風進行低氮燃燒。為了氮氧化物達到環保的排放標準,鍋爐進行脫氮的方式有兩種,一是新建脫硝設備,氧化或者還原已經產生的氮氧化物;二是進行鍋爐內部改造,通過改善燃燒,主動降低氮氧化物的產生,即燃燒溫度超過1000 ℃的區域保持缺氧狀態、燃燒溫度在900~1000 ℃的區域保持長期工作、燃燒溫度剛剛低于900 ℃的區域補充空氣。為此開展了鍋爐的內部改造:第一,把經過爐排的一次風降低到70%,在喉部以下形成缺氧高溫環境。第二,把現有二次風管接入三次風,降低煙氣溫度,里面安裝一個高溫控制器,通過調控三次風流量,把混合后煙氣溫度降低到1000 ℃。第三,在前爐拱上方靠近喉部和爐頂中間的位置,重新加二次風管 (材質為耐高溫不銹鋼) ,向內延伸400mm,將二次風分為兩路,一前一后噴入鍋爐內部,一路位于1/3處,一路位于2/3處。改造實施后,可將氮氧化物的排放量降低至200mg/m3以內。
             鍋爐進料系統改造
             鍋爐進料系統是指將生物質燃料由料倉輸送至爐膛的系統。因為生物質燃料的易燃特性,原有的料倉不可以直接使用,重新改造的進料系統必須考慮回火、蓄熱帶來的安全隱患,能夠滿足多級防火的需求。某企業采用絞龍進料系統,該系統由料倉、排料閥或震料器、螺旋輸送器等組成。設備運行時排料閥將料倉內的生物質燃料排入絞龍輸送器,起到讓料倉內燃料蓬松易下落作用,在不送料時還有隔斷作用,防止料倉著火。
             除塵系統升級改造
             由于生物質鍋爐的煙氣含有大量灰份,極易導致鍋爐排放不達標,并且造成環境污染,因此改裝項目還加裝了布袋除塵器,這種除塵器適用于捕集細小、干燥、非纖維性粉塵。當含塵煙氣進入除塵器后,顆粒大、比重大的粉塵由于重力的作用沉降至灰斗,細小粉塵通過濾袋時被阻隔,使煙氣得到凈化。布袋除塵器除塵效率高,對于生物質鍋爐煙氣有顯著的凈化作用,而且目前技術成熟,結構簡單,維護操作方便,已經得到了廣泛的應用。
             該企業根據自己的實際情況,采用旋風緩沖器+高溫布袋除塵系統,對生物質煙氣進行治理。生物質鍋爐煙氣經旋風緩沖收塵器,進行初步處理,使鍋爐木屑火花熄滅。經旋風緩沖器預處理后,煙氣進入高溫脈沖布袋收塵器進行二次凈化處理,布袋收塵器采用側部一端進氣。煙氣首先進入緩沖煙道,由緩沖煙道向下折流,在折流離心力作用下,較大顆粒灰塵直接落入布袋收塵器底部料斗;煙氣再向上運轉,以1 m/min的速度通過布袋,微細灰塵被濾袋阻隔,潔凈空氣從上部花板潔凈室排出,由引風機通過45m高的煙囪高空排放。經此,使煙氣中的含塵濃度控制在30mg/m3以下,實現達標排放。
             4 改造后的效益分析
             改造后環境效益某企業燃煤鍋爐改造前,燃煤7 500 t/a,排放NOx20.25 t/a,煙塵23.44 t/a,SO212.6 t/a。生物質鍋爐改造實施后,排放NOx7.14 t/a,煙塵1.88 t/a,SO23.4 t/a,符合《鍋爐大氣污染排放標準GB13271—2014》。項目新建燃料庫,由原露天裸露煤廠改為封閉式燃料庫,由工程分析可知,經實際檢測估算后,項目實施后可減排無組織排放粉塵4.6t/a;項目改造前,產生爐渣820t/a,項目改造后產生爐渣50 t/a,爐渣產生量大幅減少;項目改造前,產生脫硫渣62t/a,改造后不再產生脫硫渣;項目改造前,除塵器集塵314.06t/a,項目改造后,除塵器集塵374.12t/a,除塵器集塵有所增加。此項目改造的2臺生物質鍋爐,在原有配置旋風除塵器和噴淋除塵器的基礎上,增加布袋除塵器,形成了三級除塵裝置,能將煙塵顆粒物排放控制在30mg/m3以內;生物質成型燃料幾乎不含硫,二氧化硫排放達標;生物質鍋爐采用降低燃燒床溫度的技術,氮氧化物可以控制在200mg/m3以內,可以達標。
             改造后社會效益某企業燃煤鍋爐改造項目,是對政府政策的積極響應,并將帶動當地其他燃煤鍋爐企業開展鍋爐改造工作,提高對鍋爐煙氣污染物控制的重視度,為改善地方環境空氣質量做出貢獻。另外,該項目的建設,在沈陽乃至全省燃煤鍋爐改造起到示范作用。
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